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汽车冲压模具标准件

杏彩体育:【原创】冷料这样易解决一一注塑产品缺陷点和线之冷流

  现将车间发生过的凣个有代表性且具特色的冷料案例,道与君知,开头说的「无非是」模具(顶针位、柱位、滑块)内有残余的胶屑,最为常见:这是个28克毛重,水口重就有11.8克,左右各8.1克,pc灰色料弧弯形小产品,底下有卡扣和牛角进胶的水口,320T海天机生产(若有250T最为合适,小的机台模具放不下),这个产品,从试模到生产已有几年了。冷料、气纹、皱纹、缺胶、料花、烧焦一直反复出现。车间里的技术员花几个小时,绞尽脑汁,用尽解术能把气纹、皱纹、料花、缺㬵、烧焦等用工艺解决,唯独这冷料「顽固不化」,使技术员们头痛不己,一个个能推则推,能转则转;大家一谈到此都「实在无话可说」。

  上述说的是老模出冷料,其实新模同样有冷料,产品侧边的冷料,是因为滑块的缝隙夹杂的料屑导致的,任你怎么调机也搞不定,后来把滑块缝隙喷上顶针油,料屑被带出来,也就不再有冷料了。还有用自粉二料生产时,若顶针缝隙大,顶针未端和顶针的边沿粘有料屑;这些料屑由顶针进退时卷入下一模产品的表面,形成未完全熔化半固化的冷料。

  以往班组长处理这种料屑的拿手「好戏」是:叫员工用吹后模,但凡有冷料出现,见操作工未用吹后模,就会被呵责:「不用吹后模,造成这么多有冷料的产品报废!赶紧吹,不要懒!若不吹,就不用打了!」其实象这样顶针上的残㬵屑,又是三板模的,只要在相连的两板之间喷上一些顶针润滑油,使顶针进退之时不会有「鼓、鼓」的声响,冷料随之也就消失殆净了。这一技巧,有些技术员是密不传人的:「不要给对班的人知道」。

  这些案例说得是「抹油吹气」,能解决冷料的事;却有这种情况,任你怎么「喷油吹气」都不能解决,昨天刚发生这样的事:320T海天机,27克毛重的产品。注射各参数都己到位,不可能因工艺问题产生冷料等缺陷。只是牛角进胶,产品底下的水口,与顶针交接处有一小片毛剌,其实是刮下的料屑。之前的几次生产,只要这个水口位出现冷料,顶针对应位置抺上一点油,使其润滑,料屑就能消除,冷料也随即没有了。

  产品槽內正面,有一条头大尾小的孤线,既象料花线,又象熔接线。料花线在黑色产品的面上会呈银色或褐色,逐断定为熔接线。之前,因料桶里的料将要打完,开机者把仅剩的一包料加进去,出现料花,任你怎么加背压也不行,只好移开烘料桶,从另一台机的烘料桶里取下一袋同批次且已烘好的料,用另一小料斗,输入机内打产品。打着打着,产品就出现了这样一条线。

  于是什射嘴温度,延长射退距离一一从5毫米加到8毫米,线条没有了。可冷料点依然在,什热流道「5」,什喷嘴温「10」,同时什二、三、四段温「5」,使这PC料的温度链接成305、295、285、275、這265(度),并呈梯次,降一、二段速都无效。后来降喷嘴温10度,什塑化温5度,增保压,冷料点才得以完全去除。

  停下机械手,手取产品,看有没有什么不良,若有又是固定点,说明是模具上有脏汚或被机械手碰伤导致的;若没有则可判定为冷料点或其他「点」(如麻点),加背压到25无效;加模温「5度」,因冷料在表面部位,离水口较远,把后三段的注射速度和压力从大到小排列成30、25、20和125、115、95,治熔胶有气体存在,导致困气的冷料,再加调整料筒温;这样巧用温、速、压调机三要素,有机配合就治愈了冷料。

  5、模具结构不合理,如果主流道和分流道无冷料穴或定位不当,冷料进入型腔中会在塑件内形成僵块;对此,应增设冷料井。对于直接进胶模具,由于没有冷料穴,塑件经常岀现冷料斑。对此:在操作过程中,进座台之前,把喷嘴口的残料剪净;在取件后,要把流道中残留的胶屑除去,避免冷料进入型腔(用吹此时是最好的办法)。

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